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說起水果罐頭,很多人都不太了解。這是一種通過商業無菌來達到產品合格的食物,其中不含任何防腐劑。所謂“商業無菌”,按標準的解釋是:罐頭食品經過適度的殺菌后,不含有致病性微生物,也不含有在通常溫度下能在其中繁殖的非致病性微生物。這種狀態叫做商業無菌。
在罐頭生產過程中,有幾個關鍵的控制點:
1.原料
2.預煮
3.排氣(現在有些廠的工藝中已經將這一步驟撤銷)
4.殺菌
5.打檢
在這五項中我認為最重要的是殺菌
作為一個生產了十幾年水果罐頭的工廠,對生產工藝可以說是要求相當嚴格的。對于每一個步驟的控制也是很認真的在執行。
但是,在今年黃桃罐頭的生產初期,因為追求產量,生產主任在與技術廠長、質檢部商討之后決定加快殺菌冷卻一體機的轉速,以此來減少了殺菌的時間,從而達到產量增加的目的。
在殺菌的過程中,升溫的時間其實是沒變的,降溫的起始點也沒變,變化的是罐中心溫度保持的時間,從原來的30分鐘,減少到了25分鐘,或者從原來的28分鐘,減少到了24分鐘。生產過程中也一直在監控。而且生產出來的產品不論從感官、滋味、氣味都與原來無異。
但讓我們始料未及的是,我所培養的樣品還沒出結果的時候,庫房出現了狀況:
大批鼓蓋的成品被打回車間。產品剛剛產氣,沒有產酸,而我培養箱中的樣品在第四天的時候,三個批次的都出現了產酸產氣的情況。開始查找原因。
最終確定:
殺菌過程中罐中心溫度保持的時長的不足是一大錯點。調速機從原來的760r/h,調到810r/h,這一個改變卻沒有在殺菌初期的升溫溫度加強,從而導致這三個批次的產品全部返工。浪費了大量的人力、物力,大大的增加了成本,從而減少了利益所得。
通過本次生產事故,車間主任、技術廠長、質檢部三方共同檢討并吸取教訓。其實本次調速所達到的殺菌程度已經很接近合格的工藝點。但是為什么還是出現了這么嚴重的事故,出現了如此嚴重的質量問題。
結論得出:
殺菌溫度夠了,罐中心溫度也達到了,但是,罐中心溫度保持的時長被忽略了。時間的減少,導致殺菌的不徹底,一些菌種在休眠了一段時間后又開始進入活躍狀態,大量的產酸產氣,而使得我們在生產一兩天的時間沒有發現問題,
還有一個原因是環境因素,現在是夏季,室外的溫度與培養箱里的溫度相似,所以出現了質檢與庫房同時出現,如果是在冬季,氣溫低,也可減少產品損失的概率,從而可以給出一些緩沖時間。
最終我們也想到了,如果我們在加快轉速的同時,殺菌溫度也隨之升高,那么罐中心溫度提前到達溫控點,保持的時長不變的話,產品也可以避免出現大批質量問題。
通過本次生產事故的發生,作為水果罐頭的生產者,我們認識到,在罐頭生產過程中的殺菌這道工序中,升溫時間和降溫時間都不是最重要的,重要的是中心溫度保持的時長,不要小瞧多的那2分鐘、3分鐘,更不可忽視少的那1、2分鐘,都將是經驗和教訓。
結語:
每一次生產中出現的問題,都將是學習的時機。但是,不是每一次學習的機會都有人來買單或買的起這個單。
2025/8/23至2025/8/25